本报5月14日讯 在公交李沧一分公司场站,一台由废旧零部件组装而成的门泵实验台正发挥着重要作用……这个由“三原色”维修班自主研发的创新装置,解决了公交车门泵维修检测的难题,成为企业降本增效的“利器”。
在日常公交车保养维修工作中,门泵检查是重中之重。作为控制公交车前后车门开关的核心部件,门泵因车辆频繁停靠站点、反复使用,故障发生率较高。近期,“三原色”维修班成员发现门泵维修存在突出问题。“以往维修后必须上车安装进行测试,一旦发现漏气等问题,又得拆下返修。”维修班班组长董玉强介绍,这种“装车—测试—拆卸”的反复过程,每次都要耗费2个人20分钟的时间,制约维修效率。
面对这一难题,大家决定自主研发门泵实验台,让维修后的门泵不用上车就能“验货”。他们从废旧仓库“淘宝”,利用废旧零件的金属框架焊接实验台外壳,整合闲置气管、电磁阀等零部件,经过数十次调试,终于打造出了可模拟上车后真实状况的门泵实验台。该实验台的工作原理颇具巧思:通过空压机提供压缩空气,通过精密调压器让压缩空气稳定在8MPa的工作压力,再经由电磁阀控制气流方向,以此模拟车辆运行时门泵的伸缩动作。维修人员只需将待测门泵接入系统,按下按钮即可观察其伸缩状态,通过气压表读数快速判断门泵密封性能。
门泵实验台投入使用后,成效立竿见影。采访中,班组长董玉强算了一笔账:过去,检测一个门泵需要两人配合20分钟。现在,单人10分钟就能完成,节约了人力成本。返工率也从原来的40%降至不足5%,仅门泵维修这一项,一个月就能节约800元左右的维修成本。
(青岛晚报/观海新闻/掌上青岛 记者 徐美中)